外形美观,结构刚度大,运行平稳、噪音低。由于结构特殊,带式压滤机在达到和其他压滤机相同处理效果的情况下,水耗,电耗只有其他设备的1/3。在达到和其他压滤机相同处理效果的情况下,占地只有其他设备的动1/2。带机的滤带,本身强度高,而且长度短,另由于特殊的调偏结构,所以不容易走偏,滤带使用寿命长,运行稳定;采用高强度的不锈钢轴承代替常规的碳钢轴承,耐腐蚀性大大提高,设备使用寿命可达到10年。
在实际应用中带式压滤机可以处理其他压滤机无法处理的污泥。如铁路系统,油田,以及用硅藻精土工艺处理污水产生的污泥等,存在污泥量大,污泥黏度高等问题,采用其他类型压滤机根本无法处理,而采用带式压滤机可达到很好的效果。
带式压滤机不象其它压滤机运行断断续续,带式压滤机能保证24小时连续运行。配置先进的浓缩预处理设备,(对污泥絮凝效果好)运行成本低。重力脱水区配置先进的布料器,使物料分布均匀,滤带寿命具有**长的重力脱水区和楔形脱水区,物料脱水充分,保证物料不会在压榨区内溢出。辊系排列科学有序,重力脱水、楔形脱水、压榨脱水分别排出,互不干扰,压榨脱水辊直径比率大,脱水效果好。因此生产能力大、节能高效。
厢式压滤机
产品简介:厢式压滤机是工业生产中的实现固体,液体,板框压滤机是悬浮液固、液两相分应用于化工、陶瓷、石油、医药、食品、冶炼等行业。也适用于工过滤业污水处理;液压式为机、电、液一体式。采用液设备压压紧,手动机械锁紧保压。
产品介绍:
是工业生产中的实现固体,液体,板框压滤机是悬浮液固、液两相分应用于化工、陶瓷、石油、医药、食品、冶炼等行业。也适用于工过滤业污水处理;液压式为机、电、液一体式。采用液设备压压紧,手动机械锁紧保压。操作维护方便,运行安全可靠。板框压滤机的工作原理:用于固体和液体的分离。压滤机过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。固液分离的基本原理是:混合液流经过滤介质(滤布),固体停留在滤布上,并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布,成为不含固体的清液。
二手压滤运行中通常遇到的问题
1. 气路及气动元件问题
污泥脱水的过程中,压滤带会变得特别紧,这对气路和气路原件的密封性和可靠性提出了很高的要求,但是,在通常的生产环境中,气路漏气和气动原件的堵塞现象会经常发生,如果发生发生漏气时,二手压滤机的运行时的气压值就会降低,满足不了,就会使二手压滤机停止运转,严重影响正常的生产,经过我们的长期摸索和大胆的试验,我们总结了大量的经验,线路接口和阀门的位置是经常发生漏气的地方,如果发生气路堵塞,则一般发生在气动元件内,要经常检查气路接口的地方,因为如果运行的时间过长,会经常发生老化和松动的现象,再加上腐蚀结垢和内部的密封圈的磨损,随着元件运行时间的延长,气孔特别容易出现被堵塞或者漏气,鉴于此,我们需要对这几个敏感的位置:气路、气动元件进行检查维修、更换工作,这样才能**二手压滤机的正常的运转。
2. 进泥喷溅故障
我们的储泥池是高架结构的,污泥通诺该高架进入二手压滤机,污泥产生的静压力可以达到10米的水柱,因为静压力过大,当污泥进入二手压滤机的时候会四处飞溅,会对二手压滤机和工作环境造成污染,还会导致操作人员不能靠近设备,脱水机就会停止工作,为了解决这个问题,我们想到一个办法,我们在垂直进料直管段加装3片挡泥板,挡板面积为直管断面的3/5,相互交叉错层布置,这样可有效地消能从而降低静压力。改造后实践证明,原先10m水柱静压力所造成的不利影响完全消除,污泥通过管道可顺畅进入脱水机,以便脱水。
3. 重力脱水区滤水通道不畅通
二手压滤机运行时间长了之后,会出现处理之后的滤饼两边的含水率偏高,会导致泥饼的含水率严重**标,经过长期研究发现,主要是因为滤机中间的脱水通道受阻导致的,造成滤机中间产生积水,导致沿带宽方向的中部污泥区脱水困难,所产生的泥饼含水率偏高,将纵向筋条由4根减为2根,并在井字形处加装高压冲洗水喷头,既可减少不合理的支架结构,又可增加冲洗作用,使该问题得到圆满解决。
4 .投药泵计量故障
污泥处理所用的药剂是通过絮凝泵送出去的,如果污泥的性质和浓缩后的污泥含水率有变化,药剂的用量也会相应的产生变化,我厂使用的投药泵可在0.6~1.9m3/h范围内无级调节,但是还不能准确的计量数值,只能凭借经验进行投药,这样的后果会影响污泥处理的稳定性,我认为,可在投药泵出口端添加一个计量设施,对药剂的投放量做精确的计算,更加科学的控制污泥系统的正常运转。
压滤机控制按钮无响应如何解决
由于压滤机的使用环境通常比较恶劣,不是含有一定浓度的酸性气体及就是充斥煤油、碱性粉尘等,长此以往,这些具有腐蚀性的化学物质对压滤机的电气元器件的伤害积累,便可能导致电气故障,造成控制按钮无响应。
解决方法:
当压滤机出现控制按钮操作无效的状况时,首先要检查压滤机控制按钮本身结构及触点是否正常。检查方法:按下相应按钮,观察PLC输入端相应结点指示灯是否点亮,若点亮说明按钮无故障,若未点亮应对按钮,相关端子导线等进行检查。
当确定输入侧没有故障时,可继续按下输入按钮,观察PLC输出端子侧有无相关指示灯点亮,若有指示灯点亮,则应检查输出相关中间继电器,接触器及电磁阀线圈等是否完好;若无指示灯点亮,则说明PLC未满足输出条件,应检查相关的限位开关、接近开关是否完好,结点开闭是否正确,从而找出故障原因,作出正确判断,及时解决问题。
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