二手压滤运行中通常遇到的问题
1. 气路及气动元件问题
污泥脱水的过程中,压滤带会变得特别紧,这对气路和气路原件的密封性和可靠性提出了很高的要求,但是,在通常的生产环境中,气路漏气和气动原件的堵塞现象会经常发生,如果发生发生漏气时,二手压滤机的运行时的气压值就会降低,满足不了,就会使二手压滤机停止运转,严重影响正常的生产,经过我们的长期摸索和大胆的试验,我们总结了大量的经验,线路接口和阀门的位置是经常发生漏气的地方,如果发生气路堵塞,则一般发生在气动元件内,要经常检查气路接口的地方,因为如果运行的时间过长,会经常发生老化和松动的现象,再加上腐蚀结垢和内部的密封圈的磨损,随着元件运行时间的延长,气孔特别容易出现被堵塞或者漏气,鉴于此,我们需要对这几个敏感的位置:气路、气动元件进行检查维修、更换工作,这样才能**二手压滤机的正常的运转。
2. 进泥喷溅故障
我们的储泥池是高架结构的,污泥通诺该高架进入二手压滤机,污泥产生的静压力可以达到10米的水柱,因为静压力过大,当污泥进入二手压滤机的时候会四处飞溅,会对二手压滤机和工作环境造成污染,还会导致操作人员不能靠近设备,脱水机就会停止工作,为了解决这个问题,我们想到一个办法,我们在垂直进料直管段加装3片挡泥板,挡板面积为直管断面的3/5,相互交叉错层布置,这样可有效地消能从而降低静压力。改造后实践证明,原先10m水柱静压力所造成的不利影响完全消除,污泥通过管道可顺畅进入脱水机,以便脱水。
3. 重力脱水区滤水通道不畅通
二手压滤机运行时间长了之后,会出现处理之后的滤饼两边的含水率偏高,会导致泥饼的含水率严重**标,经过长期研究发现,主要是因为滤机中间的脱水通道受阻导致的,造成滤机中间产生积水,导致沿带宽方向的中部污泥区脱水困难,所产生的泥饼含水率偏高,将纵向筋条由4根减为2根,并在井字形处加装高压冲洗水喷头,既可减少不合理的支架结构,又可增加冲洗作用,使该问题得到圆满解决。
4 .投药泵计量故障
污泥处理所用的药剂是通过絮凝泵送出去的,如果污泥的性质和浓缩后的污泥含水率有变化,药剂的用量也会相应的产生变化,我厂使用的投药泵可在0.6~1.9m3/h范围内无级调节,但是还不能准确的计量数值,只能凭借经验进行投药,这样的后果会影响污泥处理的稳定性,我认为,可在投药泵出口端添加一个计量设施,对药剂的投放量做精确的计算,更加科学的控制污泥系统的正常运转。
压滤机的保养事项
二手压滤机的调试如下:
1、调试正常的压滤机方可进料工作,每班工作前要对整机作全面检查。机械压紧传动部件及减速箱必须加足润滑油;液压压紧复查油箱贮油量及液压站工作压力,液压油一般每年更换一次,更换时应对液压系统作—次全面清洗,液压站工作压力小于油缸高工作压力,但小不能低于过滤压力允许值,过小会引起较大渗漏,过大会损坏机件。
2、禁止在滤板少于规定数量的情况厂开机工作,以免损坏机件。加料前检查滤板排列情况,滤布不能有折叠现象,防止发生较大渗漏;卸饼后滤板一定要紧靠压紧排列整齐。
3、待一切正常后方可压紧滤板加压过滤,过滤压力和过滤温度必须在规定范围之内,过滤压力过高会引起渗漏,过滤温度过高塑料滤板易变形,加料时悬浮液要浓度均匀。不得有混杂物;卸饼后滤布及滤板必须冲洗干净,不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内,否则会影响进料畅通及滤板的密封性,从而相起因滤板两侧压力不平衡,导致滤板变形损坏。
4、滤布的选择一定要符合滤桨的过滤技术要求,新滤布制作前应先缩水,开孔直径应小于滤板孔径,配套滤板时布孔与板孔应相对同心,进料孔布简应贴紧筒壁,否则会造成,过滤不清,过滤速率低,布筒破裂,达不到预期过滤目的后果。
5、压滤机在压滤初期,滤波较混浊,当滤布上形成一层滤饼后滤液就会变清。如滤液一直混浊或有清变混,则可能是滤布破损或布孔与板孔偏差,此时要关闭该阀或停止进料更换滤布。滤板间允许有滤布毛细现象引起的少量渗漏。
6、移动滤板时,用力应均匀适当,不得碰撞、摔打,以免损坏密封面及滤扳手把。滤布使用一段时间后会变硬,性能下降,为此需作定期检查,若发现有变更影响过滤速率的现象,则可用相应低浓度的弱酸弱碱进行中和清洗,使滤布恢复功能,无法恢复则及时更换。
7、浆料、洗液或压缩空气阀门,必须按操作程序启用,不能同时启用,隔膜挤榨时压缩空气压力不能**过过滤压力。